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小技改,收益多——宝利特合成革公司的节能经
2008-7-22 17:01
   
  

  台州宝利特合成革有限公司是台州首家制造、销售PU革的企业。近年来,该公司取得了较快、稳健的发展,年产值从2003年的一千万元左右发展到2007年的两亿多元。

  随着公司生产规模的不断扩大以及全国能源资源的日趋紧张,无论是出于企业自身考虑,还是站在企业公民的立场,公司都意识到了节能减排工作的重要性和迫切性。

  而近来实施的一个个节能技改小项目,也让企业尝到了甜头,“不仅有效降低了企业成本,经济效益收效明显,还产生了良好的社会效益。”

  余热利用,节能11.2%

  “以前我们尾气是空排掉的”,由于企业生产需要较高温度,导致锅炉排放尾气温度过高,不仅白白浪费了这部分热能,而且容易损坏安放在排放口附近的水膜除尘等设备,“公司以前每年要对除尘设备修上五六次,仅维修费就需要20多万元。

  2007年8月开始,总投资32.7万元的余热利用节能技改项目在宝利特合成革有限公司开始实施,通过在每台锅炉的排烟道间各安装一套WRY—Ⅱ型热管式余热蒸汽发生器,这个项目不仅可以解决尾气排放温度过高的问题,还通过对余热的利用,可有效节约能源。

  2007年9月28日,成功实施的技改项目正式投产,效果立竿见影,“我们能看到的最直接的收效就是,锅炉房每天比原先少用了1吨煤”。

  而实际上的收效远不止这些。据统计,这一节能技改项目可节约标准煤1100多吨,节能11.2%,产生的经济效益每年达到117.2万元。

  在线清洗,清洗不必停产

  截至2007年,公司的管道设备役龄已超三年,由于管道不断积炭结垢,供热效率低下,即便是锅炉的温度一再提高,生产车间的温度还是很难上去。这不仅影响到企业的正常生产,而且带来了较高的能耗成本。

  按照经验,是时候进行清洗了。但是,进行全面的清洗意味着需要企业停产20天左右,而2007年全年企业的生产形势很好,“好得加班加点都忙不过来”,停产20天,就意味着企业将损失2800万元。

  究竟是清洗?还是继续生产呢?  
 
身陷两难之间的宝利特,创造性地解决了这一矛盾性问题。2008年1月、3月,该公司又先后投资47.8万元,在江浙闽PU革行业中率先采用新工艺,大胆采用新材料,对两台锅炉上千米的导热油管道进行在线清洗。

  由于新型清洗剂可溶入油中,这种工艺实现了生产线不需停产即可清除积炭和结垢。

  进行了这一节能技改项目,清洗后供热效率明显提高,月供煤量较清洗前减少328吨,每月节约能源开支36万元,年可节约400万元。

  除以上两个项目外,公司还实施了一些节能技改项目,比如通过对生产主机设备增配变频器的技改项目,年节电24万度,相当于节约资金20.5万元。 

  不仅企业受益了,进行节能技改后,公司的职工也跟着受益了。由于供热设备接近满负荷运行,按照企业先生产后生活的原则,原先只集中在每天下班后3小时的时间内向职工供应热水,现在24小时都有供应了。

  尝到了甜头的企业,下一步又有什么打算呢?公司的一位负责人告诉记者,接下来他们的一个大动作是计划对管网进行整改,“我们现在的管路是按9条生产线的生产能力设计的,而实际生产中只需5条生产线”,存在着管路设计过大等问题,“预计需投入200万元,不过,乐观估计,1年即可收回成本”。
                                                    (温岭日报记者  陈  潜)

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